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金相分析 今日: 0|主题: 1270|排名: 5 

版主: 清淡
这是一批模具,材料:65Nb,常规真空油淬火,三次回火后发现大部分模具在表面的小孔处开裂,怀疑材料不对,用光谱检测,结果显示表面碳含量高达3%,同时硅、锰元素也明显高于65Nb的正常含量,而剖开模具后,光谱测试 ...
热火流苏
检测过,我在另一台光谱仪上测试过几组数据,增碳无疑问。
hongqk
在真空油淬过程中会发生一定的增碳,但要达到2mm显然很难,这个模具材料保温时间也不会很长,如果增碳能达到2mm,将是一个多么牛的事。<br>在加热室内加热中,碳气氛的多少与炉内的清洁程度相关,如果产品带进去的油渍越多,加热中碳气氛越多。<br>在油淬时,表面也会有一定的增碳。
苏治光
估计这不是淬火时渗碳 是原材料在退火中渗的碳
aaron01
一定发生了什么事,Mn含量也有梯度变化,想想表面的锰哪里来的?
吉祥如意
倾向于对工件真空油淬前的情况进行分析。{:soso__3110130392203091378_3:}
日月光辉
17-4PH真空油淬火表面渗碳图片,高温入油淬火,时间短,渗碳层比较浅。
清淡
不会吧?这么高的含碳量!
大浪淘沙
可能锻打后退火采取保护气氛加热,在这段时间操作有问题产生的可能。
zhouguanglin
呵呵,既然是真空炉,里边不可能有高碳势吧?但要使工件表面碳含量达到3%,深度还要2MM,这个可不是一般的渗碳速度和碳浓度能达到的。有结果了,请公布一下什么情况,让我们长点见识。谢谢
zhouguanglin
对了,看看是否每个表面都是如此?甚至检测一下那件上孔的内表面情况,或许有所发现。以前我们给人做汽车滚柱,就是刹车系统上与凸轮轴相配合的那个东东,在使用中居然掉皮,检测渗碳层有4MM。后来我们查找问题,得到的结论是:渗碳料筐中的件,没倒干净,反复渗碳至少4次,造成。也仅发现这一个。
闲看流水
不怎么像渗层?是不是线切割痕迹?
闲看流水
估计淬火加热时间很长,而且小孔有严重油污或炭黑等物质
XUMINGLONG
XUMINGLONG
sheyingyong
产品在淬油的时候会增一点碳,但不会有那么多
XUMINGLONG
哪位能否告诉我这个17-4真空淬火后为什么会出现表面发白,晶界处有沉淀象。拜托了。
大花喵
这种现象得逐一排查,有可能其一是原材料退火保护气氛是否对工件表面造成增碳,其二,检查淬火时的气氛问题,还有网友说的那个油污等问题也可能是造成其表面渗碳的原因
ywjianghu
这个炉子的发热元件是否含石墨?
现代化铁匠
这个增碳有点料 等待检测结果 张张见识
木子李李
请问原材料退火渗碳会是什么原因呢?
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